婁底靠譜的立式除塵器改造
發(fā)布時間:2023-12-10 00:40:59婁底靠譜的立式除塵器改造
1) 建造電除塵器一次投資費用高,但是用于處理大流量的煙氣(17000m3/h以上)時,就能夠發(fā)揮其經濟性;此外鋼材消耗量較大,據估算平均每立方米集塵面積所需鋼材重量大約為3.5~4t。2) 電除塵器的除塵效率受粉塵物理性質影響很大,特別是粉塵的比電阻的影響更為突出。適宜捕集比電阻為104~1010Ω?cm的粉塵粒子。3) 電除塵器不適宜直接凈化高濃度含塵氣體,一般濃度應小于20g/m3;4)對制造和安裝質量要求較高。5) 需要高壓變電及整流控制設備。6) 占地面積較大。
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荷電后的塵焦顆粒在非均布電場中做變加速運動,其到達沉淀極的時間只要小于煤氣在沉淀管內停留時間即可達到除塵目的。定向移動時間不僅和運動顆粒的質量、電荷有關系而且隨二次峰值電壓的增高而縮短。電暈功率和電暈電流通常在接近火花放電運行范圍內都隨電壓的升高而急劇增加,通過計算,電濾器的峰值電壓每增加1%,電流就增加5%,電暈功率增加5.5%,因此運行電壓峰值每提高1KV,收塵效率就能提高許多。所以從理論上來講,二次電壓越高除塵效率越好,但在實際中,由于設備制造、工藝限制等原因,電濾器的工作電壓一般為40-80KV。針對粗煤氣的溫度、流量自動調整高壓電源的輸出電壓和電流,使火花率一直保持(臨近放電而又未發(fā)生放電時),不僅使操作簡便準確,而且除塵效率大為提高。
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濕式除塵器本體入孔門為矩形入孔門,共14個,尺寸450mm*600mm,采用內外門密封,其中8個出現(xiàn)了不同程度的滲水、泄漏,且內門存在一定的腐蝕情況,既污染現(xiàn)場環(huán)境,又不利于公司安全文明生產。對于此類問題的主要解決措施如下:(1)針對入孔門滲水、泄漏的問題,通過對內門重新打密封膠和更換耐油膠板的臨時措施,已暫時緩解滲水、泄漏的問題。(2)利用機組檢修機會,按照吸收塔入孔門的安裝工藝標準對濕式除塵器入孔門進行改造,確保無泄漏。
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1、除塵效率。效率高不高是選擇的一項重要的忭能指標,一定狀態(tài)下的氣體流量特定粉塵污染物,氣體的狀態(tài)對捕集效率都有直接影響。2、泥漿處理。泥漿處理是濕式除塵器必然遇到的問題,應當力求減少污染的危害程度。3、運行和維護?!銘苊庠诔龎m器內部有運動或轉動部件,注意氣體通過流道斷面過小時會引起堵塞。4、操作彈性。任一操作設備.都要考慮到它的負徜、在氣流量超過或低于設計值時對捕集效率的影響如何;同樣,還要掌握含塵濃度不穩(wěn)定或連續(xù)地高于設計值時將如何進行操作。 5、疏水性。濕式除塵器對疏水性粉塵的凈化效率不高,一般不宜用于設計值時將如何進行操作。
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通常,為防止?jié)袷匠龎m器下灰斗煙氣倒灌,特在下灰斗底部設置U型水封管路。在實際運行中,由于下灰管道中水分含有大量的粉塵,且此處水流無外加壓力,靠水自身重力流動,極易造成粉塵堆積,導致U型水封管路下水不暢,同時,當U型水封管路下水不暢時,造成灰斗積水,當灰斗積水達到一定液位,造成下層4個電場全部短路跳閘。對于此類問題的主要解決措施如下:(1)在U型水封管路處加裝一路沖洗水,定期進行沖洗。(2)加大人工維護力度,通過U型水封管路放水門,定期對U型水封管路、濾網進行徹底清理。
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其采用的技術路線主要包括SCR脫硝裝置、低溫省煤器、低低溫電除塵器、協(xié)同除塵濕法脫硫塔和WESP,該技術路線的特點既利用了低低溫除塵器的除塵性能,同時通過改造脫硫塔內部結構和增加除霧裝置提高脫硫塔的協(xié)同脫除粉塵的能力,通過WESP的深度凈化處理,使出口粉塵排放確保小于1mg/Nm3。歐美等國的排放標準比國內還要嚴格,的使用率達到80%以上。電除塵學會主席、浙江大學教授閆克平告訴記者:"歐洲電除塵項目統(tǒng)計數據表明,他們的設計都比要求的標準要高,留出的余度幾乎達到了1倍。比如,意大利威尼斯的一個電廠即使關掉一兩個電場,仍然可以達標排放,可見他們設計時預留的空間是充足的。而我們的設計常常追求臨界狀態(tài),照著標準緊巴巴地設計,面對實際運行中煤種變化、工況變化等問題時,不穩(wěn)定是不可避免的。"